工程技术问题的研究,由于存在种种困难,可能要通过比较迂回的途径才能达到认识的目的。在一些情况下,只能对考察对象的状况作出某种假设,再通过适当方式对假设进行验证,以确定其是真的。在此,假设应尽可能将思路展开一些,不忽略或遗漏问题的任一可能性,验证则要找出有充分说服力的证据,而不能模棱两可。
设备故障的分析过程,是一个艰苦细致的探索过程。分析现场故障,从故障的现象出发,假设故障的各种可能原因,再一一严格验证其是否成立。分析人员必须具备足够的专业知识,掌握正常与非正常状况的判别标准,通过判断与推理等逻辑思维过程,找出系统中与故障有关的各部分及其相互关系,以及引起故障的真实原因。假设要根据对象故障规律、故障史、故障现象、故障因果关系图表、故障树,由易到难、由表及里来进行。要求思想活跃,大胆设想。验证则要以运行记录、检修记录、故障检修时测出的有关数据为依据。要求严格细致,符合逻辑,最终达到去伪存真,准确可靠;同时,要将故障机制、故障因果关系逐渐地揭示出来。
假设与验证相结合,将积极的探索精神与严格的科学态度结合起来,提高工程技术问题
探究能力和工作效率,有明显的实用价值。
离心式热油泵故障分析实例
问题:启动导热油泵,声音异常,电机轴瓦端冒烟,电机电流245A左右(正常值小于220A),运行30s左右停泵。
任务:查出故障原因。
分析:详见表3-10。
表3-10 导热油泵假设-验证分析过程
步骤 |
假设原因 |
验 证 |
假设成立与否 |
结论 |
(1)什么
原因引起电机电流超负荷? |
机械负荷过大 |
手动盘泵盘不动,水泵转子与静子卡死 |
成立 |
机械负荷过大引起
电机超载 |
电气系统有问题 |
①经检查,电机绝缘合格
②接线与控制电器正常
③检查导热油泵电机轴瓦端面有轻微磨损痕迹,其他正常 |
不成立 |
(2)机械
负荷过大的原因是什么? |
平衡盘卡死 |
分解导热油泵平衡盘装置,未发现咬死及严重磨损现象 |
不成立 |
导热油泵1~3级卡死引起负荷过大 |
导热油泵转子与静
子卡死 |
分解导热油泵,发现水泵1~3级叶轮与密封环卡死。每级密封环上的9个螺栓有6个全部剪断;每级口环上都有明显的径向
裂纹 |
成立 |
导热油泵内进入异物或螺栓脱出 |
解体后未发现异物及螺栓或口环松动 |
不成立 |
(3)什么
原因引起导热油泵1~3级叶轮咬死?
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串轴 |
①检查平衡盘,无严重磨损现象,修前记录平衡盘与平衡圈间隙为0.67mm
②查修前记录,第9级叶轮轴向窜动值最小为6mm;第l、2、3级的级间窜动分别是7.9mm、7.5mm、7.2mm,都比第9级大 |
不成立 |
因1~3级叶轮动
静同轴度超差及暖泵方式不合理(1~3级 |
高低压侧锁紧螺
母未锁紧
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检查锁紧螺母,锁紧螺母距联轴器为
190mm,符合安装要求,且无松动,高压侧锁紧螺母解体时有预紧力 |
不成立
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静止部分未充分膨胀),引起1~3级叶轮咬死 |
导热油泵泵轴弯曲
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①查修前记录,最大弯曲为0.04ram,在第5级叶轮位置
②检查轴最大弯曲位置,与事故前相同,符合要求
③查检修记录,转子最大晃动在第5级叶轮位置 |
不成立
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因1~3级叶轮动静同轴度超差及暖泵方式不合理(1~3级静止部分未充分膨胀),引起1~3级叶轮咬死 |
暖泵方式不当,造
成1~3级静止部分未充分膨胀,引起
1~3级动静间隙小 |
①武进热油泵暖泵水由进口法兰进入,至进水段底部放水入地沟,暖泵时,常引起8~10级局部膨胀,1~3级(位于出口段)膨胀不充分
②导热油泵没有暖泵测温点,也没有膨胀标记,一直不易控制暖泵程度 |
成立
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转子中心不正,轴承动静不同心 |
启动前,因处理前轴承座与导热油泵进水段结合面的泄漏,更换过低压端轴承座与进水头接合面的垫子。经复检,同轴度超差0.06mm |
成立 |
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低压侧轴瓦下沉或电机轴瓦下沉 |
解体检查3#、4#瓦,瓦端面有磨损痕迹,瓦没松动(即径向正常),2#瓦无损坏与下沉现象 |
不成立
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综上所述,这次的故障机制为:导热油泵转子中心不正,低压侧动静同轴度超差,引起很压侧1-3级叶轮与密封环间隙单边,造成启动后转子与密封环咬死,从而剪断密封环固定螺栓。这样,导热油泵的机械负荷过大,导致导热油泵电动机过流,从而不得不停泵。 本信息来自:常州市热油泵厂:www.wry006.com |